本文介紹火電廠燃煤鍋爐電除塵器改造過程設計選型,通過具體案例對火電廠燃煤鍋爐電除塵器改造方案選擇,所需條件進行實例論證,具體根據項目背景中、改造前工藝相關參數、改造前的除塵器運行狀態、電除塵器、袋式除塵器、電袋復合除塵器性能對比,結合改造原則,得出最優改造方案。
一、項目背景
熱電廠鍋爐原配備一臺90m2/3板臥式三電場電除塵器,從鍋爐提產改造完成后(由130t/h提高至160t/h),情況發生改變,時常出現煙塵超標排放現象。針對實際情況,2003年,由機械工業第六設計研究院對原有除塵系統進行改造,在原90m2/3電除塵器東側新建一臺50m2三電場管極式電除塵器,兩臺除塵器并聯使用,增加除塵器的處理能力;同時,對原電除塵器的進、出風管道系統及配套輸灰系統等設施進行改造。該熱電廠鍋爐為靜電除塵設施煙塵設計排放濃度為100mg/m3,后加石灰石-石膏法脫硫除塵(效率60%),現在執行《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2003),煙塵排放濃度為50mg/m3,目前,熱電廠鍋爐電除塵器擴容改造后已運行9年多了,由于腐蝕和疲勞破壞使目前機頭電收塵器本體性能也有一定下降,并且出現了不同程度的磨損、變形,造成現在電除塵器的排放效果很不理想,粉塵排放嚴重超標。隨著除塵技術的不斷更新,國家及地方環保要求的進一步提高,到2014年7月1日《火電廠大氣污染物排放標準》排放濃度執行30mg/m3,將很難滿足標準實現達標排放。因此,提高除塵效率,以減少煙塵排放量,減輕環境污染,改善本地區大氣環境質量,對熱電廠鍋爐電收塵系統進行改造勢在必行。
二、改造原則
1、必須既要有充分的理論計算依據,又要有可靠的實踐經驗可以參考。
2、必須針對工程的特定條件,決不能簡單照搬其他電站鍋爐的除塵模式。
3、必須兼顧現有工藝,盡量縮短停產時間以減少間接損失。
4、不妨礙工藝生產,系統設備長期運行穩定、可靠。
5、優化改造方案降低工程投資和運行成本。
6、兼顧企業發展規劃程技術進步的協調。
7、除塵統配套設備的改進遵循“國內技術領先,經濟合理”的原則。
8、應滿足“從控制污染物排放濃度發展到控制污染物排放濃度總量的雙重指標”的要求,方案既要強調排放濃度的達標,以強調降低排放總量(即提高崗位粉塵捕集率)。
三、改造前工藝相關參數
1、基礎參數
機組容量(t/h)150
煙氣量(Nm3/h)275000Nm3/h
電除塵器進口的粉塵含量(mg/Nm3)12760
電除塵器進口的煙氣溫度150~200℃
鍋爐燃煤量:每小時20.6t,年為1212688t。
處理煙氣量:450000m3/h
入口最大含塵濃度40g/Nm3
入口允許最高煙氣溫度:180℃
引風機型號:Y4-73-11№20D,全壓:3850Pa,風量197000m3/h,2臺;
燃煤煤種義馬煤為主,配燒25%的大同煤或鶴壁煤
2、現有供熱鍋爐燃煤煤質表(收到基)如下:
項目MtSt.arAarVdafCarQnet.ar
單位%%%%%kJ/kg
平均煤質12.51.452528.54118000
3、煙塵塵粒徑分布情況:
粒徑(μm)<11~1011~5051~100>100
頻率(%)2.439.4545.1912.810.15
四、改造前的除塵器運行狀態
鍋爐配套的靜電除塵器在經過長期運行后,其使用工況極不穩定,除塵效率下降,同時設備故障率高,東臺第3室已停運。從電除塵器出口測得的鍋爐尾部煙氣煙塵排放濃度平均值為200mg/m3以上,不能滿足環保排放指標的要求。
熱電廠鍋爐煙塵排放情況(平均):
鍋爐2009年2010年2011年
平均排放濃度
(mg/m3)排放量(t)平均排放濃度
(mg/m3)排放量(t)平均排放濃度
(mg/m3)排放量(t)
燃煤鍋爐164122.948878204242.26
存在的問題:
1、檢測顯示除塵器出口鍋爐煙氣尾部煙氣不達標排放,除塵效率低,除塵效果很不理想;
2、極板積灰情況嚴重;
3、經過多年的煙氣沖刷及溫差形變,整個陽極排、陰極線磨損、銹蝕、松動嚴重,基本上需全部更換;
4、陰極毛刺線脫落很多,陰極大小框架變形松動嚴重,特別是小框架的連接處磨損脫焊更嚴重,造成毛刺線脫落搭接,電場跳停;
5、陽極板承振砧鐵、陰極撞擊桿斷裂脫落很多;
6、機械振打系統振打錘脫落頻繁;
7、除塵效率隨時間的延續而衰減等;
8、風機能力偏小,鍋爐存在帶滿負荷風量不夠的現象;
9、電除塵器捕集的粉煤灰通過灰斗下面的三臺埋刮板輸送機,集中送入中間緩沖灰倉,然后分兩路送出。主路采用單倉泵干式出灰開工、輸送到水泥廠綜合利用;另一路備用,順溜管通過水力沖灰器排入原有灰渣系統。目前系統不能正常工作,僅能采用備用水力沖灰系統排灰,造成二次污染。
五、布袋除塵器和電袋復合除塵器性能對比
為了根治以上靜電除塵器出現的問題,確保除塵器達到穩定、高效、節能的運行要求及配套建設的脫硫系統設施的安全穩定運行,同時為了保護一線工人身體健康,給他們提供一個干凈舒適的工作環境,最大限度地滿足有關國家環保標準,根據即將實施的《火電廠除塵工程技術規范》(征求意見稿)規定,火電廠除塵工程工藝技術主要包括:電除塵器、袋式除塵器、電袋復合除塵器等,特提出如下改造方案,將電收塵器升級改造為除塵效率較高的電袋復合除塵器。
1、一次投資上:電袋復合除塵器比袋式收塵器多了靜電除塵器一電廠,但增加的一電廠靜電除塵器并不能對等縮小布袋除塵器的過濾面積,因為布袋數量主要取決于需處理煙氣量和選取的過濾風速,雖然設計過程中可以選取高一些的過濾風速依次減少過濾面積,又由于布袋除塵器過濾風速基本取決于濾袋材料本身,而與入口煙塵濃度關系不大,那么過濾面積減少很有限,二者綜合分析,電袋復合除塵器比袋式收塵器投資多出20%左右。
2、主要材料性能:袋式收塵器主材布袋使用壽命,是有其具有的物理磨損和抗化學磨損特性決定,電袋復合除塵器一電廠靜電除塵的物理磨損,但物理磨損的對使用周期延長的程度尚沒有定論,目前很多專家學者認為在布袋材質能接受的物理磨損程度內,濾袋壽命主要取決于化學磨損。
3、電袋復合除塵器比袋式收塵器運行阻力低,但是比電除塵器還是大,如果原來引風機富余量有限,引風機必須更換,引風機投資并不能省卻,相反可以嘗試對引風機進行改造以此節省投資。此項目脫硫系統建設后,對原有Y4-73-11№20D引風機通過改造葉輪提高壓頭,達到4860Pa。此全壓值僅比目前鍋爐引風機實際運行全壓為3668Pa高1192Pa,現有引風機在壓頭、功率上均無法滿足新系統的需要,必須進行換型。
結語
根據上述項目背景中到2014年7月1日《火電廠大氣污染物排放標準》排放濃度執行30mg/m3,滿足標準實現達標排放;改造前工藝相關參數、改造前的除塵器運行狀態、電除塵器、袋式除塵器、電袋復合除塵器性能對比,結合改造原則中不妨礙工藝生產,系統設備長期運行穩定、可靠等原則,最優選擇電除塵器改為布袋除塵器。
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