“5月11日,一期機組耗煤4698噸,其中耗高卡低硫煤1579噸,低卡高硫煤2189噸,低卡低硫煤930 噸。”5月12日一上班,國電電力大同第二發電廠(公司)配煤專責賀斌便迫不及待地打開配煤摻燒系統,查看前一天的配煤摻燒情況。
從2009年到2015年,國電電力大同第二發電廠(公司)用了六年時間全面推進精細化配煤摻燒,使配煤摻燒工作從無到有、到精,并最終建立了切合機組特點的兩級摻配三級管理模型,提升了經濟煤種的綜合利用能力。
2015年,該廠(公司)摻燒經濟煤種502.3 萬噸,摻配比例達到56.87%,精細化配煤摻燒模型和管理經驗獲得集團公司獎勵基金一等獎,并被國電電力全面推廣。
消除誤區統一認識
2008年以來,受山西省煤炭資源整合以及煤炭外銷強勁等因素影響,標煤單價幾乎翻了一番,大同二廠(公司)原有坑口電站的煤源優勢不復存在,企業經營陷入困境,不得不燃用4500大卡以下的經濟煤種以降低成本。
該廠(公司)分三期建設的10臺機組型號各異,機組設計煤種平均為5500大卡以上。最初開始摻燒時,由于經濟煤種低熱值、高灰份、高水份、高硫份,造成設備維護量增加,給機組運行調整帶來諸多困難。
燃用經濟煤種使鍋爐受熱面結渣,腐蝕、磨損大,輸灰系統堵灰嚴重,運行人員怕出事,不敢使用經濟煤種,甚至要求企業恢復使用設計煤種。
配煤摻燒,機組的安全性如何保證?除去各種損耗能否給企業帶來真正的經濟效益?面對質疑,大同二廠(公司)決定讓數據說話。
該廠(公司)一方面對不同煤種設備的磨損能力、SO2 、NOx 的排放水平以及由此引起的生產成本變化進行了深入細致地分析,另一方面對燃用不同煤種引起的燃料成本變化進行了全面客觀統計,并通過綜合分析生產成本上升和燃料成本下降的辦法,明確了不同煤種與生產成本、燃煤成本以及利潤之間的具體關系,編制了配煤摻燒模型,并委托國電南京科學技術研究院進行了深入論證,最終將適合大同二廠(公司)鍋爐燃燒的入爐煤熱值準確定位在4500大卡左右。
與此同時,該廠(公司)對應進行了機組不同負荷工況下不同熱值、硫份指標及劣質煤摻配燃燒試驗,得出了不同負荷工況下各主輔機設備對各煤質指標的最大出力數據,為配燒經濟煤種提供了指導依據。
根據燃燒試驗數據,大同二廠(公司)實施了各機組主輔設備煤種適應性改造,先后對一期給粉系統、二期鍋爐磨煤機進行了改造,利用機組大、小修完善鍋爐制粉系統,開展鍋爐受熱面防磨治理,并合理調整鍋爐、輸煤系統運行方式,為大量使用經濟煤種創造了條件。
該廠(公司)廣泛宣傳講解配煤摻燒對提升企業效益的意義,統一干部員工思想,堅定了各類人員摻配經濟煤種的信心和決心。
細化方案規范過程
證明摻燒經濟煤種可行后,大同二廠(公司)專門成立配煤摻燒辦公室,制定下發配煤摻燒管理辦法、競賽考核辦法,并在每日下班前召開配煤摻燒例會,協調解決當天配煤工作中存在的問題,布置第二天工作。
科學編制年方案。年初,該廠(公司)根據年度電量計劃,按照“高卡煤保負荷、低灰煤保安全、低硫煤保環保”的原則,依據熱值夏季保負荷、冬季保供熱、硫份入口不超標、灰份不超最大出力、水份冬季不凍煤堵系統的具體要求,繪制負荷與熱值、負荷與硫份、負荷與灰份、負荷與水份曲線,確定年度配煤摻燒目標。
合理優化月計劃。該廠(公司)根據月度電量計劃、當月來煤結構以及庫存結構,分別制定不同機組的摻配計劃,確定月度煤價預算。按照預算執行情況,及時提出煤種結構調整以及入廠煤調運建議,把配煤管理、采購管理、存耗管理以及負荷監控融為一體,加強了月度煤價目標的保障能力。
實時調整日方案。根據前一天負荷情況,該廠(公司)結合京津唐地區總體負荷、氣溫風力等因素,每天預測第二天不同時段負荷曲線,按照摻配計劃、來煤情況、庫存情況、不同負荷工況適應煤質數據等因素,制定次日摻配實施方案,強化配煤摻燒的可操作性。
嚴格考核促落實。該廠(公司)制定《配煤摻燒管理辦法》,明確摻配計劃完成情況、負荷完成情況、環保超標情況以及入廠入爐熱值差情況的考核標準,每月按時兌現考核,形成了年統籌、月計劃、日方案、月考核的閉環管理體系,激發了員工工作的積極性。
環環相扣的管理鏈條,保證了配煤摻燒的精準可靠,使得大同二廠(公司)將每一克煤每一卡熱量的作用發揮到了“極致”。
建設模型優化入爐煤質
配煤摻燒工作走上規范化后,大同二廠(公司)繼續創新,搭建了煤場和入爐兩級摻配體系,并在采購、調配、摻配環節分別建立管理模型,提升了高硫煤、低卡煤、劣質煤以及煤泥等經濟煤種的綜合利用能力。
兩級摻配把來煤存儲與入爐調整進行有機結合,并利用信息化手段,從時間、熱值、硫份、灰分以及煤量五個維度將配煤摻燒指標化、數據化,大大提高了配煤摻燒的靈活性和準確性。
該廠(公司)煤場管理人員每天將所需煤種分為高卡高硫煤、高卡低硫、低卡高硫、低卡低硫、劣質煤五大類,分層、分堆堆放不同煤種,完成煤場一級摻配;運行管理部根據前一天負荷情況,結合京津唐地區總體負荷、氣溫風力等因素,預測第二天不同時段負荷曲線,確定每臺機組不同負荷時段所需煤種數量比例、摻配后加權平均低位熱值硫份、各倉、各層所上煤種數量,完成入爐二級摻配。
采購、調配、摻配三個管理模型,將入爐煤質的需求轉化為燃煤分段管理的具體方法,大大提高了管理的科學性和有效性。
采購數學模型優化了月度采購分配,均衡了熱值、硫份、灰份結構,平衡了地域結構,充分發揮了三足鼎立的煤源結構的煤價制約和煤質補充功能,準確控制了月度入廠標煤單價。
調運數學模型實現了日入廠標煤單價的準確控制,通過依據前一日各直購礦來煤的熱值、硫份、灰份情況統計,能夠及時對次日的入廠煤量和結構進行調整,控制每日入廠標煤單價。
摻配數學模型完善了每批次到廠煤的存儲區域和高度管理臺帳,準確標識了每批煤的礦點、到廠時間、煤質參數和數量,繪制了詳細煤堆形狀圖,實時跟進機組負荷工況情況,隨時跟蹤配煤摻燒計劃執行情況,適時調整完善日摻配實施方案,力爭最大限度使用經濟煤種,降低高卡低硫煤使用量。
兩級摻配三級管理模型實現了配煤摻燒指標化、數據化,最大限度地優化了入爐煤質,不僅滿足了10臺機組安全、環保、負荷要求,還使該廠(公司)經濟煤種摻燒比例達到了最大。
2016年,大同二廠(公司)將繼續細化完善“各機組負荷與配煤熱值對照表”及“配煤菜單”,整合摻配煤管理系統、煤場智能化管理、一級摻配數據資源,實現分質堆放最精,一級摻配最細,配煤方式最優,分時、分倉摻配準確率最高,煤場翻燒周期最短,努力打造配煤摻燒“升級版”。
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