影響氮氧化物含量的因素
1 、機組負荷,機組負荷越高氮氧化物含量越低。
2 、鍋爐的氧量,氧量越高氮氧化物含量越大。
3 、磨煤機運行臺數,三臺磨運行時氮氧化物含量要低于四臺磨。
4 、制粉系統的啟停,磨煤機啟動時,鍋爐氮氧化物會驟然升高。磨煤機停止后,鍋爐氮氧化物會下降。
5 、磨煤機的組合方式,上層磨煤機運行或下層磨煤機停運時,氮氧化物較高。
6 、一次風所占的比重,一次風總量越大,產生的氮氧化物越高。
7 、燃盡風擋板的開度,燃盡風擋板開度越大,氮氧化物越低。
8 、入爐煤煤質,入爐煤煤種較差時,氮氧化物生成量較低。
9 、煤粉細度,煤粉顆粒加粗,也可以適當降低鍋爐的氮氧化物含量。
10、上下層磨的風粉配比,加大上層磨的二次風量同時減少該層的給煤量,讓鍋爐的給煤量呈正三角布置,風量呈倒三角布置,則可適當降低機組的氮氧化物含量。
優化調整措施
1 、合理的組織各臺磨煤機的上煤方式,從鍋爐穩燃和控制氮氧化物生成的角度出發,中上層(C 、D 、E )磨上低熱值燃煤,底層磨煤機(A 、B )上高熱值燃煤。
2 、在保證磨煤機正常運行的情況下降低一次風壓。
3 、進行鍋爐燃燒調整試驗,重新修正鍋爐的“鍋爐最佳氧量”,在保證機組參數正常的情況下,盡量降低鍋爐運行氧量。
4 、在機組減負荷過程中,及時減少鍋爐的送風量,控制鍋爐氧量在最佳氧量范圍之內。
5 、減少上層磨煤機啟動次數和下層磨煤機的停運次數。
6 、混煤摻燒時,上層磨煤機上低發熱量燃煤,下層磨煤機配高發熱量燃煤。
7 、選擇合適的磨煤機組合方式,機組負荷低于230MW 時選擇下層及中層磨煤機運行。
8 、加大上層磨的二次風量同時減少該層的給煤量,讓鍋爐的給煤量呈正三角布置,風量呈倒三角布置。在保證鍋爐參數正常的情況下。盡量開大燃盡風擋板的開度。
9 、選擇合適的煤粉細度,煤粉顆粒加粗,也可以適當降低鍋爐的氮氧化物含量。
10、積極聯系調度增加機組負荷。
11、將氮氧化物值及噴氨量納入小指標范疇,做到獎懲分明。
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