I丨TK229.深圳ABB美視電廠B廠為燃?xì)庖徽羝?lián)合循環(huán)機(jī)組,其鍋爐為CMI公司生產(chǎn)的余熱鍋爐(HRSG),配70MW汽輪發(fā)電機(jī)組。利用燃機(jī)排放的尾氣作為加熱介質(zhì),鍋爐豎井中沿尾氣流程依次布置有過熱器、高壓蒸發(fā)器、省煤器和低壓蒸發(fā)器(見)滿負(fù)荷時過熱器出口參數(shù)如下:蒸汽流量256t/h,主汽溫度515K主汽壓力燃機(jī)在空負(fù)荷、40%負(fù)荷、100%負(fù)荷時,燃機(jī)排氣溫度分別可以達(dá)到300鍋爐從冷態(tài)下(4°C)啟動在不到30min的時間內(nèi)即可達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)行。汽水系統(tǒng)分高壓和低壓兩個循環(huán)回路,其汽水流程如下:凝汽器※凝結(jié)水泵-※除氧器※給水泵-※省煤器汽包※過熱器汽輪機(jī)低壓循環(huán)回路:除氧器※低壓循環(huán)泵※低壓蒸發(fā)器除氧器高壓循環(huán)回路:汽包―高壓循環(huán)泵高壓蒸發(fā)器※汽包鍋爐主要設(shè)備參數(shù)見表1.表1鍋爐主要設(shè)備參數(shù)設(shè)備名稱數(shù)量揚(yáng)程。,流量/(m3°h4低壓循環(huán)泵高壓循環(huán)泵給水泵由于燃機(jī)具有啟動快速、升降負(fù)荷靈活的特點,使鍋爐煮爐、吹管工作具有不同于一般汽包爐調(diào)試的新特點。
1煮爐過程特點及分析煮爐是為了清除積存在汽包、高低壓蒸發(fā)器中的油脂等雜物,通過堿液在系統(tǒng)中的循環(huán)達(dá)到清潔鍋爐的目的。燃機(jī)排氣作為煮爐時循環(huán)加熱的熱源。
1.1特點分低壓和高壓兩個系統(tǒng)分別進(jìn)行煮爐工作,首先將系統(tǒng)水溫加熱到90°C以上,藥品從高、低壓循環(huán)泵入口分別加入到系統(tǒng)中后,保持高低壓循環(huán)泵運(yùn)行,使藥品在系統(tǒng)中進(jìn)行閉式循環(huán)。低壓系統(tǒng)的加熱一方面靠低壓循環(huán)泵的連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)將煙氣熱量迅速傳遞,另一方面靠開啟汽包至除氧器間的平衡閥加熱。同時高壓循環(huán)泵的運(yùn)轉(zhuǎn)加速了高壓系統(tǒng)的升溫和溶藥進(jìn)程。是煮爐期間汽包和除氧器溫度、壓力變化曲線。可看出啟動燃機(jī)后汽包和除氧器溫度在30min內(nèi)迅速達(dá)到180°C及100°C.停燃機(jī)后系統(tǒng)溫度緩慢下降,煮爐進(jìn)行到第11h后燃機(jī)再次啟動,保證了高低壓系統(tǒng)的溫度水平。高低壓循環(huán)泵為大流量泵,保證了藥品在系統(tǒng)中的流速。而對一般無循環(huán)泵的汽包爐煮爐,采用爐內(nèi)點火,靠上升管和下降管中汽、水的重度差為動力表2余熱鍋爐煮爐藥品。藥量項目名稱高壓系統(tǒng)低壓系統(tǒng)磷酸鈉/kg187.52125磷酸氫二鈉/kg112.5127.5濕潤劑/kg5050防泡劑/kg5050系統(tǒng)容積/m37585煮爐期間汽包除氧器汽溫變化曲線1――汽包溫度;2――除氧器溫度使藥液在系統(tǒng)中循環(huán),缺點是容易造成藥液分布不均工或沉積于下聯(lián)箱及死角等處。
12排污效率高余熱鍋爐煮爐期間始終保持各有1臺高低壓泵連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),當(dāng)系統(tǒng)中臟物變多時就積存于高低壓泵入口濾網(wǎng)處,當(dāng)斷定泵濾網(wǎng)堵塞后立刻停止該泵運(yùn)行,清理濾網(wǎng)。實際煮爐期間從最初十幾分鐘清理1次濾網(wǎng),逐漸延長至2~3h清理1次,整個煮爐過程排污效率高、效果好。煮爐藥品用量如表2所示。
2吹管過程的特點及分析21穩(wěn)壓吹管與降壓吹管交替進(jìn)行吹管是為了清除由于運(yùn)輸和安裝、存放等原因而存留于過熱器、主蒸汽管道中的焊渣、鐵銹等雜物,防止對汽輪機(jī)的危害,是機(jī)組啟動前的重要步驟。蒸汽吹管一般分穩(wěn)壓吹管和降壓吹管兩種方法,穩(wěn)壓吹管的特點是每次吹管燃料量、水量消耗大,鍋爐各余熱鍋爐穩(wěn)壓吹管曲線1――汽包壓力;2――燃機(jī)負(fù)荷表3余熱吹管期間數(shù)據(jù)統(tǒng)計表(1997―要求打擊斑痕要求材質(zhì)長度寬度中國鋁板管徑5%管徑連續(xù)兩次更換靶板檢查,痕不多于8點斑痕粒度不大于0.8mm斑ABB鋼板硬度150mm40mm沒有大于0.4mm的打擊斑痕,每0.4mm的可見斑痕不多于10點0.部分參數(shù)穩(wěn)定,管道中的雜物受蒸汽連續(xù)沖刷力的作用,吹管有效時間長。降壓吹管的特點是每次吹管時間短,耗水量不大,靠開控制門時的壓力跌落將金屬及爐墻的蓄熱突然釋放,鍋爐各部分參數(shù)變化大,有利于金屬氧化物及焊渣的脫落。
由于燃機(jī)升降負(fù)荷具有快速靈活的特點,實際吹管過程采用穩(wěn)壓吹管和降壓吹管兩種方式交替進(jìn)行,兼容了兩種方法的優(yōu)點。而一般電站鍋爐通常只有在投煤的情況下才能實現(xiàn)穩(wěn)壓吹管。
為余熱鍋爐穩(wěn)壓吹管曲線,可以看出在50min的時間里汽包壓力始終保持在1.7 ~29MPa之間,燃機(jī)負(fù)荷在6~60MW之間變化,吹管時間的長短取決于汽包的補(bǔ)水是否可以滿足。
為余熱鍋爐連續(xù)降壓吹管曲線,可以看出在50min時間里燃機(jī)負(fù)荷在6~38MW間連續(xù)起落5次,同時連續(xù)降壓吹管5次。而一般汽包爐降壓吹管較難達(dá)到如此高的吹管頻率。按照國內(nèi)的規(guī)定,要求吹管兩個階段之間應(yīng)安排12h的停爐冷卻時間,這樣有利于管壁上的氧化物受交變應(yīng)力的作用而脫落,實際吹管時每天燃機(jī)起停都留有足夠的冷卻時間。整個過程共吹管148次,其中吹高壓旁路7次,裝設(shè)靶板40±,燃機(jī)最大負(fù)荷60MW,高低壓循環(huán)泵、給水泵連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。最后連續(xù)安裝靶板檢查一致認(rèn)為吹管合格,余熱鍋爐吹管期2.2吹管效果的評判按照國內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)吹管時與額定工況時蒸汽的動量比K大于1時,即可達(dá)到吹管效果。ABB標(biāo)準(zhǔn)在該點上與國內(nèi)相同(見表4)應(yīng)用如下的公式:Ge―額定工況時的蒸汽流量,kg/s;Vch―沖管時的蒸汽比容,mVkg;Ve―額定工況時蒸汽比容,mVkg.以二次b相斷線為例:在計算退補(bǔ)電量前應(yīng)根據(jù)實際用戶正常工作一段時間內(nèi)平均功率因數(shù)作為計算更正值的依據(jù),代入實際功率因數(shù)值。求出具體的更正系數(shù)G則退補(bǔ)電量AW=W-W=W-GW=(1G)W當(dāng)Aw<0時,少計的電量由用戶補(bǔ)交回來,當(dāng)AW>0時,應(yīng)將多計的電量退還給用戶。在P=0情況下,其更正系數(shù)無法求出。只能根據(jù)電力部門有關(guān)規(guī)定來退補(bǔ)電量。
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