截至5月11日,國電蚌埠發(fā)電有限公司二期擴(kuò)建工程4號鍋爐受熱面累計完成焊口30234道,順利突破3萬道大關(guān),受監(jiān)焊口一次合格率為99.76%,焊口質(zhì)量優(yōu)良。向鍋爐水壓試驗這一重大里程碑節(jié)點目標(biāo)邁出了堅實的一步。
安裝進(jìn)度穩(wěn)步推進(jìn)。自受熱面開焊以來,該公司二期現(xiàn)場作業(yè)受到設(shè)備到貨不及時、廠家設(shè)備缺陷多等諸多不利條件的制約,為保證4號鍋爐如期完成水壓試驗,二期工程部組織監(jiān)理及各參建單位認(rèn)真分析施工過程中所面對的難點,制定并落實各項措施確保工程順利推進(jìn)。積極聯(lián)合市場營銷部進(jìn)行設(shè)備催交,與監(jiān)理、參建單位重新商討制定受熱面安裝計劃,確保受熱面安裝工作連續(xù)進(jìn)行。
焊接質(zhì)量精益求精。該公司二期擴(kuò)建工程部在抓好管道、壓力容器精細(xì)化管理、潔凈化施工的同時,高度重視焊接工藝質(zhì)量,認(rèn)真落實《中國國電集團(tuán)公司火電工程金屬監(jiān)督質(zhì)量控制指導(dǎo)意見》,先后編制《國電蚌埠電廠二期擴(kuò)建工程金屬監(jiān)督精細(xì)化管理實施方案》《國電蚌埠電廠二期擴(kuò)建工程焊接、熱處理、金屬監(jiān)督檢驗技術(shù)要求》《國電蚌埠電廠二期擴(kuò)建工程金屬焊接反違章管理辦法》等管理制度。并與國電鍋檢中心一起采用新設(shè)備、新工藝,對鍋爐管材及焊口進(jìn)行監(jiān)督檢驗,先后采用壓痕法技術(shù)、電站鍋爐小徑管焊縫相控陣檢測技術(shù)對小徑管進(jìn)行現(xiàn)場材料性能分析及焊口質(zhì)量檢測。同時,對焊接過程進(jìn)行重點監(jiān)督,根據(jù)施工環(huán)境、焊口位置特點,對鍋爐中大管道、集箱實行“一口一卡”制,小口徑管屏實行“一屏一卡”制,嚴(yán)格履行焊縫檢測和焊接質(zhì)量驗收制度,確保高壓焊口的一次合格率。
安全管控嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)。該公司提前策劃組合場安全文明施工,所有組合架采用混凝土預(yù)埋墊鐵,統(tǒng)一布置焊機(jī),集中走線。針對春夏雨水氣候,認(rèn)真落實施工安全措施,做好春夏季施工的防風(fēng)擋雨措施。同時,該公司優(yōu)化吊裝方案,將受熱面鐵件工作安排在地面完成,減少高空作業(yè),減輕了人力資源壓力,保證了焊接作業(yè)安全。
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